高壓無(wú)氣噴涂機的故障大體可以分為兩類(lèi):氣路系統故障及涂料系統故障,出現故障時(shí)切忌盲目拆卸,應按下表逐步進(jìn)行分析和排除,排除故障前應先卸掉壓力并關(guān)閉進(jìn)氣球閥。
序號 | 故障現象 | 故障原因 | 排除方法、如有疑問(wèn)來(lái)電咨詢(xún)15901655366 |
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噴涂機使用中出現換向無(wú)力,流量小。 |
| 1) 檢查氣源壓力是否達到要求?(0.6~0.8MPa) 2) 空壓機規格以及氣源管路通徑是否達到規定要求?(排量應不小于1.2立方/min,管路通徑應不小20mm) 3) 各管路接頭是否擰緊? 4) 進(jìn)氣開(kāi)關(guān)是否開(kāi)啟到最大位置? |
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噴涂機發(fā)出呼呼聲,噴涂壓力不足、霧化不好。 | 1) 滑塊及滑板磨損嚴重,接觸面不平行,密封不好,有部分空氣直接排走,氣缸進(jìn)氣量減少,活塞推力減小引起噴涂壓力不足。
2) 滑塊長(cháng)期使用后變形。氣流不能將滑塊壓附在滑塊上,產(chǎn)生漏氣。 3) 氣缸中O型橡膠密封圈磨損,該部位竄氣,導致氣壓不足。 | 1) 拆下配氣塊及滑塊,將金相砂紙放在平板上,滑塊或滑板反扣在砂紙上,雙手平穩推磨,擦干凈,可用紅印油或紅丹粉檢查平面度。如果兩接觸面有均勻的紅印油,說(shuō)明已磨平,否則按上述方法再次進(jìn)行推磨。磨平后在滑板上以及滑塊內腔上清潔的20#機油,按原樣裝配好。
2) 拆下配氣塊及滑塊,用砂布仔細砂磨滑塊,直至與換向活塞配合靈活自如?;瑝K型腔抹上清潔的20#機油。
3) 將氣缸上下蓋與氣缸的連接螺栓完全旋下,打開(kāi)氣缸,更換破損的O型密封圈并在氣缸內壁上涂抹清潔的20#機油。
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4) 進(jìn)氣濾芯被異物堵塞,氣路不暢,導致進(jìn)氣量不足。 | 4) 清洗或更換進(jìn)氣濾芯。
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3 | 噴涂機啟動(dòng)后不動(dòng),一股氣流從上觀(guān)察螺塞小孔或下觀(guān)察螺塞孔不停的竄出。 |
換向活塞上的O型密封圈外沿處墊有異物,換向活塞上、下腔竄氣。
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拆下配氣板及換向活塞上蓋,取出換向活塞,更換破損的O型密封圈、用壓縮空氣吹凈換向活塞孔,在內壁及O型密封圈上涂抹清潔的20#機油,按原樣裝配好。
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4 | 噴涂機啟動(dòng)后不動(dòng),始終有股氣流從消音器竄出。 | 1) 換向滑塊停在中間死點(diǎn)位置。 2) 氣缸活塞O型圈損壞。 3) 配氣活塞桿M8螺帽掉了。 | 1) 拆下進(jìn)氣蓋螺絲,推動(dòng)換向活塞使其離開(kāi)死點(diǎn)位置。 2) 更換氣缸活塞O型圈并在氣缸內壁上涂抹清潔的20#機油。 3) M8螺帽重新擰緊。 |
5 | 噴涂中突然壓力減小,霧化不好,涂料呈線(xiàn)型射線(xiàn)噴出甚至無(wú)涂料噴出,而氣動(dòng)泵仍正常工作。 | 1) 涂料吸入口被堵。 2) 各閥口處有異物將閥芯墊起。 3) 柱塞閥體上方彈簧折斷。 4) 各高壓閥口產(chǎn)生“氣蝕”。 5) 柱塞閥體體處V型密封圈磨損。 | 1) 將吸入口處清除干凈。 2) 清除各閥口處的異物。 蓄壓器內濾網(wǎng)清洗。 3) 更換彈簧。
4) 更換吸入閥體、柱塞閥體、放泄閥體或鋼球。 5) 更換柱塞閥體處V型密封圈。
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6 | 關(guān)閉放泄閥和噴槍后,氣動(dòng)馬達仍在有規律的往復運動(dòng)。 | 1) 柱塞閥體處V型密封圈磨損。
2) 柱塞閥、吸入閥、放泄閥等各高壓閥口損壞。 | 1) 更換柱塞閥體處V型圈。 注意:V型密封圈應按拆卸前的數量及方向成組更換。 2)更換柱塞閥體、吸入閥體、放泄閥體或鋼球。 |
7 | 工作時(shí)泵座油杯內有涂料。 | 泵座內的V型密封圈磨損。 | 更換泵座內的V型密封圈。 注意:V型密封圈應按拆卸前的數量及方向成組更換。 |
總的來(lái)講:故障的排除應一步一步地進(jìn)行,先假設一部分正常,另一部分可能有問(wèn)題,檢查您認為有問(wèn)題的部位,如果沒(méi)有問(wèn)題,再檢查另一部分,直到將故障排除為止。